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☆☆☆ 7月12日,在江苏华狮啤酒厂办公楼的楼梯口,有这样一句醒目的标语引起记者的注意:“节约用电,减少待机耗电。” ☆☆☆☆“其实,在‘华狮’的生产车间、办公楼随处可见这样的提示。5月到10月是啤酒生产的旺季,如何避开用电高峰让企业正常运转,成为‘华狮’实现今年生产目标的关键。”总经理邓灵童这样说道。 ☆☆☆☆今年春节过后,大麦、大米等原料价格一路上扬。去年大麦平均价格在0.80元/公斤左右,现在涨了一倍,加上水、电、煤等能源供应趋紧,据测算,每酿造一吨啤酒,平均成本上涨近60%。 ☆☆☆4月初,该公司成立5个项目攻关小组,包含水循环、考核体系、能源使用效率、能源计量和发酵罐温热清洗等方面,通过技术攻关实现降耗节本。 ☆☆☆☆据该公司负责技术攻关的工程师曹仕进介绍,在今年用电紧张的大背景下,公司积极做好工人的思想工作,搞好后勤服务,将白班调到夜班上,有效地错开了用电高峰。 ☆☆☆“白班的电价是0.845元,而夜班只有0.199元,每千瓦时电相差六毛五分钱,对我们这样的用电大户来说,每天节约的电费是相当可观的。”曹仕进说。 ☆☆☆☆“不光这样。前一段时间,我们还对厂里的用电器进行了整改,共撤销了7980瓦不合理用电器,这又是一笔不小的节约。”动力车间的许金成主任在一旁补充道。 ☆☆☆☆ 同时,华狮人还通过技术创新,大幅提高了水的循环利用率,使得吨酒耗水量上原来的10.2吨降到了6.2吨,收到了环保降耗的双重效果。 ☆☆☆☆动力班组和空压班组用水量占到公司的30%。今年4月,“华狮”投资1万多元,对设备进行改造,使得水的循环利用率达到了80%,每月可节约用水近2万吨。曹仕进给记者算了这样一笔账:“深井水成本是0.95元/吨,加上水处理费1.20元/吨,进入6月以来,每吨水的成本又上涨了0.67元,这样每吨水就是2.82元。我们每月少用2万吨水,就节约了5.6万元。” ☆☆☆以往,糖化车间蒸汽加热产生的冷凝水(软水)都是直接排入下水道。现在通过技术改造,把各个关节点的冷凝水收集到水箱,再通过管道输送到锅炉重新利用,既减少了中间处理环节,又提高了水的利用率,每年可节约成本近10万元。 ☆☆☆ 此外,该公司通过废酒渣、废煤渣的综合利用,使啤酒酿造成本再降一成。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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